Page 17 - 電路板季刊第107期
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電路板季刊 2025.4       專業技術 15


            2.10 ଉஷˆ᝝০ᔷ஺ʔԑʕݬศᓖிϓஊˆٙܝઃ(2)
                 右圖1是24層板全環深通孔的8拼圖,讀者須知『全環孔』並非用                                          圖1    24 層板
            於訊號傳輸而是另作為;(1)測試厚大板的各種品質與可靠度(2)做為重
            要訊號孔附近的保鏢孔。圖2的1000X單圖可見到蛇形孔銅與樹塞不滿                                                  50X 共
            造成孔銅的微拉裂。圖3的四張                        1000X   樹塞未滿護銅不到位                            8 張的拼接圖 縱橫比 ,
            3000X單圖更可仔細見到多次強

            熱的孔銅再結晶造成晶界變寬,                                                            樹塞空洞太多經歷
            遭到多次強拉而出現不同程度的
            微鬆裂,導致客規電阻值5%的超
            標,圖 4       孔銅搖擺彎曲容易拉鬆  3000X          孔銅搖擺彎曲容易拉鬆        孔銅搖擺彎曲容易拉鬆                13:1 深孔中的不良樹塞清晰可見

            的 6 個深                                                                   50 次回焊中難以護銅減少微裂
            孔中段樹
            脂區均已
            出現搖擺
            ,說明都
            是鑽針轉       圖4    100X
            數不足所
            致。
            2.11 ێɽؐᛃᔔٙˆზศᓖၾҷഛ(1)

                 右圖1是板厚4.0mm的24層板,兩個深通孔兩端均出現孔銅搖擺的畫面,也就是
            進刀口與出刀口同時出現蛇擺。原因是板體太厚且已局部彎翹,當鑽針進刀前其壓力
            腳雖已達60kg上限卻仍未能壓死,鑽                                  圖3   圖2      圖2       圖1
            作中出現微小彈跳造成鑽針搖擺所致。
            可將壓力腳從常規的50毫秒延長至80
            毫秒,雖可改善但也犧牲了產能。徹
            底消除厚板的彎翹並不容易,可在熱
            壓 合 後延 長 其 冷壓 釋 放
            其 應 力, 以 減 少厚 大 板
            的彎翹。圖 2 全程搖擺                               13:1
            的改善則是改用30萬高                                                                  15:1
            轉 速 機台 , 並 將進 刀 量                          22                   15:1
            (Chip Load)從1mil/R降                                             24           24
            到0.7mil/R即可呈現如圖
            3般的良好。圖4是高Tg
            高剛性板材多片鑽的淺孔
            搖擺,亦即多片疊鑽剛性
            薄板者,亦應採上列參數
            以減少孔銅的搖擺。
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